河北新闻网讯(梁梦颖、王伟)“炉渣泡沫化状况杰出,加大供氧和喷碳量,预备排渣。”对讲机里传来明晰的指令声。近来,河钢集团张宣科技电炉主控室内,技能质量部研发部副部长冯永磊正带领技能团队进行“进步电炉配加DRI的金属收得率”攻关。
金属收得率反映了炼钢进程中金属材料的运用功率,是评价和优化炼钢功率的重要方针。“5月份以来,咱们继续与国外专家、国内同行业展开对标沟通,发现电炉配加DRI的金属收得率还有逐渐优化的空间。”冯永磊说道。
所以,该公司当即建立攻关小组,针对进步电炉配加DRI收得率展开攻关。“咱们在前期配加不同份额DRI的实验数据基础上,深入研究DRI在电炉内的熔化原理,进行物料与能量平衡核算,分钢种标准氢基DRI产品与废钢之间的配比,慢慢地进步DRI在电炉的运用作用。”
“锻炼进程中最扎手的问题仍是炉渣外排机遇欠好操控,这是影响金属收得率的要害。”冯永磊说道。在锻炼进程中,过早排渣会导致氧化亚铁中的铁没有彻底复原就被排出。为此,攻关小组成员经过调整供氧和喷碳模型,分阶段开停不同方位碳氧枪,前期减缓炉渣泡沫化,后期加快泡沫化,操控排渣时刻后移,促进钢渣中氧化亚铁完成彻底复原。“下降终渣氧化亚铁含量,金属DRI收得率就会相应进步。”冯永磊解释道。
主控室里,我们紧紧盯着显示屏,当耗电量指针指向50%时,操作人员当即向对讲机宣布指令:“电极升温到达方针温度,钢水温度1600℃,预备出钢。”看到火红的钢水慢慢地从康斯迪电炉流出,所有人都屏住了呼吸。“经测算,电炉配加DRI收得率均匀80.7%,较前期进步4.2%。”听到这一音讯,所有人脸上都绽开了高兴的笑脸。